空壓機系統變頻改造分析
作者:admin 發(fā)布日期:2020-07-28 16:23:57 關(guān)注次數:
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一、工頻空壓機系統情況下存在問(wèn)題
1、主電機雖然“星一三角”減壓起動(dòng),但起動(dòng)時(shí)的電流仍然很大,可達電機額定電流的6~7倍,嚴重影響電網(wǎng)的穩定及其它用電設備的運行安全。
2、空壓機頻繁的加載,加載時(shí)啟動(dòng)電流大,卸載時(shí)電機空載運行,屬非經(jīng)濟運行,電能浪費嚴重。
3、電機工頻運行致使空壓機運行時(shí)噪音很大。
4、電機工頻啟動(dòng)對設備的沖擊很大,電機軸承的磨損大,所以設備維護工作時(shí)機械量比較大。
二、空壓機變頻改造的系統分析
因空壓機的負載比較大,考慮到長(cháng)期穩定使用,所以變頻器要選用比電機功率大一級的。
空壓機工作過(guò)程中理想的工況是工作壓力的穩定,采用由變頻器、壓力變送器和空壓機恒壓專(zhuān)用調節儀組成壓力閉環(huán)控制系統,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定范圍內,進(jìn)行恒定控制。
空壓機變頻節能改造,改造后具有工頻與變頻雙系統,確保系統安全運行。系統采用壓力閉環(huán)調節方式,通過(guò)變頻器的控制面板設定空氣壓力定值,通過(guò)壓力傳感器,將信號反饋到變頻器內部的PID;
調節器,輸出控制信號,變頻器根據現場(chǎng)的氣源壓力從而調節電動(dòng)機的轉速,使空氣壓力保持穩定,這樣空壓機始終保持在節電運行狀態(tài)。
節能特點(diǎn):
l 節能降耗,省電:25%-50%。
l 電動(dòng)機從低速起動(dòng),沖擊電流小,電動(dòng)機和空壓機運行平穩。
l 由于系統具備豐富的保護功能,增加了設備的無(wú)故障運行時(shí)間。
l 系統壓力穩定,降低了設備故障率。
l 變頻和工頻可任意切換
節能效果分析;
改造前,空壓機加載運行時(shí)運行電流240A,運行時(shí)間2min,卸載時(shí)運行電流110A,運行時(shí)間4min。
改造后,空壓機頻率基本上在30~45Hz,運行電流平均120A,無(wú)卸載時(shí)間,基本不停機。
1、主電機雖然“星一三角”減壓起動(dòng),但起動(dòng)時(shí)的電流仍然很大,可達電機額定電流的6~7倍,嚴重影響電網(wǎng)的穩定及其它用電設備的運行安全。
2、空壓機頻繁的加載,加載時(shí)啟動(dòng)電流大,卸載時(shí)電機空載運行,屬非經(jīng)濟運行,電能浪費嚴重。
3、電機工頻運行致使空壓機運行時(shí)噪音很大。
4、電機工頻啟動(dòng)對設備的沖擊很大,電機軸承的磨損大,所以設備維護工作時(shí)機械量比較大。
二、空壓機變頻改造的系統分析
因空壓機的負載比較大,考慮到長(cháng)期穩定使用,所以變頻器要選用比電機功率大一級的。
空壓機工作過(guò)程中理想的工況是工作壓力的穩定,采用由變頻器、壓力變送器和空壓機恒壓專(zhuān)用調節儀組成壓力閉環(huán)控制系統,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定范圍內,進(jìn)行恒定控制。
節能原理:
空壓機變頻節能改造,改造后具有工頻與變頻雙系統,確保系統安全運行。系統采用壓力閉環(huán)調節方式,通過(guò)變頻器的控制面板設定空氣壓力定值,通過(guò)壓力傳感器,將信號反饋到變頻器內部的PID;
調節器,輸出控制信號,變頻器根據現場(chǎng)的氣源壓力從而調節電動(dòng)機的轉速,使空氣壓力保持穩定,這樣空壓機始終保持在節電運行狀態(tài)。
節能特點(diǎn):
l 節能降耗,省電:25%-50%。
l 電動(dòng)機從低速起動(dòng),沖擊電流小,電動(dòng)機和空壓機運行平穩。
l 由于系統具備豐富的保護功能,增加了設備的無(wú)故障運行時(shí)間。
l 系統壓力穩定,降低了設備故障率。
l 變頻和工頻可任意切換
節能效果分析;
改造前,空壓機加載運行時(shí)運行電流240A,運行時(shí)間2min,卸載時(shí)運行電流110A,運行時(shí)間4min。
改造后,空壓機頻率基本上在30~45Hz,運行電流平均120A,無(wú)卸載時(shí)間,基本不停機。
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